摘要:近年来,我国PVC生产中氯乙烯气柜泄漏事故频繁,给人员伤亡和财产损失造成严重的影响。本文通过介绍某公司30万吨/年PVC系统湿式氯乙烯气柜结构、工作原理及运行现状,分析了气柜原设计及联动运行中存在的问题。根据氯乙烯气柜实际情况,对其本体硬件设施及工艺进行优化改造,提高了氯乙烯气柜安全性能,使其运行更加稳定可靠,为PVC生产提供了可靠的安全保障。
关键词:氯乙烯气柜、优化改造、安全性能
1 前言
在我国,乙烯资源短缺而煤炭资源相对丰富,导致我国在PVC生产中电石法 PVC生产工艺占据主导地位。近年来,国内电石法聚氯乙烯生产突飞发展,随着国内氯乙烯产能的迅速提升,聚氯乙烯安全生产已成为PVC行业关注的焦点问题。2018年,某公司氯乙烯泄漏扩散至厂外区域,遇火源发生爆燃,致24人死亡,21人受伤,事故直接原因是氯乙烯气柜出现卡顿、倾斜导致大量氯乙烯单体冲破气柜水封泄漏扩散,遇静电明火发生闪燃,造成人员伤亡和设备损害,给社会带来恶劣的影响。2019年,某公司氯乙烯气柜泄漏,扩散至电石冷却车间遇火源发生燃爆,造成4人死亡、3人重伤、33人轻伤。这两起事故都是因为氯乙烯气柜泄露氯乙烯遇火而发生的爆炸事故,因此,随着国内PVC行业氯乙烯气柜泄漏事故频发,一次次的对全国PVC行业安全生产敲响了警钟,使各生产单位在氯乙烯生产中将气柜的安全运行、故障监控、应急救援等管控上升到一个新的高度。
某公司30万吨/年PVC系统,主要工艺采用电石法PVC生产工艺,其氯乙烯生产反应原理如下:
CaC2+H2O→Ca(OH)2+HC=CH
HC=CH+HCl→H2C=CHCl+124.6kJ/molL
来自乙炔工段的乙炔气与氯化氢合成装置送来的氯化氢气体,按一定量配比混合,经混合脱水、预热后进入充装有触媒的转化器,反应合成粗氯乙烯气体,并经水洗、碱洗、加压、、单体脱水、精馏制得纯度达99.99%以上的合格氯乙烯单体,供聚合装置使用。
在VCM生产过程中,氯化氢气体和乙炔气体经混合器混合后,进入2台串联的石墨冷却器,用-35 ℃盐水间接冷却;混合气经酸雾捕集器进入预热器,预热至80~90 ℃,进入多组并联的转化器,通过转化器列管中装载吸附的活性炭触媒合成粗氯乙烯;粗氯乙烯中夹带的微量升华在除汞器中经活性炭吸收除去;粗氯乙烯随后进入水洗组合塔、碱洗塔,除去残余氯化氢、二氧化碳及其他酸性气体后,一部分进入氯乙烯气柜,另一部分送至压缩岗位。压缩后的氯乙烯通过变温变压的单体脱水装置后进入精馏系统。气柜作为中间缓冲装置,既能保持精馏系统稳定,又使转化工序平稳运行。
氯乙烯的理化性质:分子式:C2H3CI,结构式CH2=CHCL,分子量62.5,沸点-13.9℃,凝固点-159.7℃,临界温度142℃,临界压力5.22MPa,爆炸极限与空气4%~22%,(体积比)与氧气3.6%~72%(体积比),当加入氮气>48%时,氯乙烯与空气不会爆炸。
在此装置运行过程,由于氯乙烯爆炸极限宽,易燃、易爆、易中毒的属性决定气柜安全运行是PVC生产过程的重中之重。目前工艺技术及设计决定了氯乙烯气柜为安全薄弱环节,以致日常运行风险较大。
2 VCM氯乙烯气柜原设计安全性能及运行现状
2.1目前行业所使用的湿式氯乙烯气柜结构及工作原理。
目前行业大部分使用2000m³至3000m³湿式氯乙烯气柜,其结构及工作原理主要是由立式圆筒形的水槽、一个圆筒塔节钟罩、正逆水封、钟罩精度的导向装置、进口正水封及出口逆水封等组成。钟罩是一个有拱顶底面敞开的圆筒形结构,在水槽和钟罩之间加水密封。氯乙烯气体管道经正水封穿过水槽底板和水槽中的水进入钟罩,实现气体的输入或通过逆水封排出。当向气柜压送气体时,钟罩上升,其下部挂圈从水槽中取水;钟罩升至一定高度时,靠水的浮力和氯乙气相空间增大时塔节上升。在输出气体时,钟罩和塔节的动作过程相反。钟罩及塔节依靠导轨和导轮保证升降平稳。气柜氯乙烯进出口设计正逆水封。(结构如图1)
图1 原设计氯乙烯气柜结构图
2.2湿式氯乙烯气柜原设计及运行中容易出现以下问题
1)氯乙烯气柜原始设计水槽内部采用涂刷沥青防水漆进行防腐,在建设施工过程中,由于北方地区,冬季气温较低,冬季施工很难保证施工气温在5℃以上,另外由于设计涂层厚度为100mm,沥青涂料涂层厚度过厚,长期运行会出现沥青涂料表面脱落,龟裂现象,使水槽局部地方出现脱落,裸露。导致以下两种结果,一方面,CW材质的水槽与水封内的工业水直接接触,发生电化学反应,易使水槽壁发生渗漏水情况,易使水封液位下降,存在泄漏氯乙烯的现象。另一方面,沥青涂料脱落杂物会堵塞气柜气相氯乙烯进出口管道、正逆水封排水管道,导致正逆水封液位过高,运行中频繁出现氯乙烯压缩机吸气压力低于1Kpa的情况,时常出现系统紧急停车处理的情况。
2)气柜进出口设计DN700切断阀,气柜气相空间设置三处高度控制点与中控程序设置联锁(三选二点设置,气柜液位低于<20%,气柜进口切断阀联锁关闭,气柜液位>80%,气柜进口切断阀联锁关闭,气柜液位在20%~80%之间,切断阀联锁打开),DN700管道为来自净化系统碱洗塔出口,为主流程管道。精馏的单体回收管线、单体脱水装置的再生排气管线、废水汽提塔气相出口管线均进入氯乙烯气柜,但以上管线均原设计管线接入气柜切断阀与气柜之间,DN700切断阀只能保护来自碱洗塔出口氯乙烯导致的气柜液位过高,对单体脱水排气、精馏系统的回收、废水汽提塔气相出口导致气柜的液位过高情况属于失控状况。当精馏回收系统出现故障、单体脱水排气阀故障时,气柜高度无法通过DN700切断阀控制,只能紧急停车处理。除以上切断阀及液位计外,气柜装置再无其他安全装置及附件。(如图2)
3)水封槽补水管线设置DN100手动截止阀进行补水,水封槽液位未设计远传液位,气柜水封补水需人工手工进行操作,水封液位及补水高度需要现场人员人工观测。当水封出现严重缺水情况下,补水及时性较差。水封内未设计液位计,导致在水封液位过低的情况下中控人员不能及时发现处理。
4)水封内未设置蒸汽加热管道,水封内无水温检测装置,另外,我国北方地区,冬季工业水容易结冻,气柜卡顿现象频发,出现以上情况只能系统停车处理,无水温安全保障措施。
5)气柜溢流口排水直接流入地沟,由于气柜水封中工业水含有大量氯乙烯,直接排入地沟导致氯乙烯富集,遇明火或静电集聚发生氯乙烯闪爆事故。就目前此种运行模式,气柜在发生故障,如出现卡顿、倾斜、水封液位低、筒体泄漏氯乙烯等情况,从事故发生、中途处置及事故失控状态下,应急处置很难做到及时有效。
3 VCM氯乙烯气柜运行过程中进行的技术改造
3.1氯乙烯气柜内部采用新型防腐材料进行防腐处理
将项目建设期间气柜使用的沥青防腐涂料彻底清理,将气柜内表面清理干净,使用新型亲环境防腐涂料,此种涂料具有优异的耐化学品、耐湿热、耐盐雾等性能,可喷涂在多种基材上包括含有锐利边角底材,透气底材(镀锌钢,美特金等)。主要使用工艺为:热熔结环氧粉末涂料制作工艺流程:试验流程:称量→混合→挤出→磨粉→过筛→喷涂→固化→检测;(2)挤出温度:30-90-80℃。选择夏季检修期间施工,保证施工质量及至固化运行质量。
3.2氯乙烯气柜入口气相管线工艺优化改造
精馏的单体回收管线、单体脱水装置的再生排气管线、废水汽提塔气相出口进入氯乙烯气柜工艺进行改造:在单体脱水至气柜管线出口加装DN250切断阀,设点引入中控电脑,在单体脱水装置出现故障,气柜排气阀无法关闭的情况下,中控站操作电脑可通过DN250切断阀迅速关闭,保证气柜液位上升速度。精馏的单体回收管线、废水汽提塔气相出口至气柜管线,在各自装置内管线上加装调节阀引入中控电脑,出现气柜液位过高时关闭调节阀,可及时切断进入氯乙烯气柜气相氯乙烯,保证气柜液位平稳。
3.3氯乙烯气柜进出口总管多级监测点的设置[2]
气柜进出口总管上设置三个压力监测点,与中控室系统紧急停车联锁(压力三选二,气柜压力≥6kpa或者气柜压力≤0.5kpa,前系统触发联锁紧急停车),保证气柜及氯乙烯压缩机进口稳定。
3.4氯乙烯气柜水封槽补水装置自动化改造
水封槽补水管线设置DN100自动调节阀进行补水,设计水封液位计,与调节阀联锁。将气柜水封补水管道阀门改造为DN100自动调节阀,在气柜水封设置液位计,将远传液位计与补水调节阀进行联锁,设置液位计低线为70%,高线为100%。进行联锁补水。
3.5氯乙烯气柜水封内设置蒸汽加热管道
在水封内四周环形均匀设置10根DN25蒸汽管道,蒸汽总管上设置调节阀,水封设置温度计与蒸汽总管调节阀联锁,将蒸汽通入水中,在冬季可联锁打开蒸汽调节阀对水封进行加热,保证水封内温度在5℃~8℃,避免水封结冻。
3.6氯乙烯气柜顶部加装避雷设施
加装避雷带及避雷网,采用圆钢及扁钢,其尺寸按照下列数值,圆钢直径为8mm,扁钢截面积为48mm2,扁钢厚度为4mm。避雷线一般采用截面积为35mm2的镀锌钢绞线架设。氯乙烯气柜为重要建筑物,避雷网采用5′5m的密网格,根据气柜投影面积,氯乙烯气柜设置4根引下接地线,沿气柜水封外壁对称布置,成"工"字形布置,做好防腐处理,引入罐区接地大网。
3.7气柜四周增加可燃气体报警仪
在氯乙烯气柜四周分别安装8台可燃气体报警仪,信号接入中控室声光报警系统。
选用mV信号,频率信号或4~20mA信号输出的检测器,指示报警器宜为专用的报警控制器,选用信号设定器加闪光报警单元构成的报警器,至声光报警系统及报警记录设备的信号,从报警控制器或信号设定器输出.当出现氯乙烯泄漏时,中控室声光报警系统会发出报警,浓度越高,报警频率越高。
3.8水封伴热蒸汽管线上加装氮气管线
根据氯乙烯的理化性质,爆炸极限与空气4%~22%(体积比),与氧气3.6%~72%(体积比),当加入氮气>48%时,氯乙烯与空气不会爆炸。在水封蒸汽管线上加装氮气管道,加装远程调节阀控制,当气柜出现倾斜、泄漏情况下,从水封蒸汽管线上充入氮气,降低泄漏氯乙烯爆炸极限,避免失控状况下氯乙烯的泄漏爆炸。
3.9氯乙烯气柜溢流口排水收集装置的改造
气柜溢流口排水加装废水收集罐,罐底部加装废水输送泵,使用输送泵将水封溢流废水送至废水处理车间汽提塔,回收废水及氯乙烯重复利用。
3.10对气柜水封液位加装高清摄像头监控
在水封槽上加装高清视屏监控,可进行全方位无死角,在液位计、补水阀出现异常的情况下,可人为及时观察水封液位,防止氯乙烯由于水封过低而导致的泄漏。
4 VCM氯乙烯气柜安全性能提升后效果
通过以上技术改造,一方面氯乙烯气柜在日常生产运行中更加安全、平稳,减少了因氯乙烯气柜故障导致前系紧急停车次数;另一方面氯乙烯气柜技术改造效果明显,气柜安全性能得到具体提升,从事故发生到应急处理都有了切实可行的保障措施。如下图所示
具体运行效果详细如下:
4.1.氯乙烯气柜本体硬件设施优化改造后安全性能提升效果
⑴通过对气柜内部防腐涂料的改造,有效防止了氯乙烯气柜内部防腐层脱落的问题,有效解决了CW材质的水槽与水封内的工业水直接接触,发生电化学反应,使水槽壁发生渗漏水问题;杜绝了沥青涂料脱落杂物堵塞气柜气相氯乙烯进出口管线、正逆水封排水管道,导致正逆水封液位过高,运行中经常出现氯乙烯压缩机吸气压力低于1Kpa的情况。
⑵在气柜顶部加装避雷网装置,按照《雷电与避雷工程的避雷带和避雷网的结构设计》规范施工,下引线接入接地大网,保证良好的雷电、静电消除,避免由于雷电电击,静电集聚导致氯乙烯气柜着火爆炸危险。
⑶气柜溢流口排水加装废水收集罐,如图3所示:对气柜水封溢流口废水进行收集,使用输送泵将水封溢流废水送至废水处理工序的汽提塔,回收废水及其中所夹带的氯乙烯,回收的氯乙烯送入气柜继续使用,废水进入废水处理站处理后回用,实现了气柜废水及氯乙烯的零排放。
4.2工艺优化后安全性能提升:
⑴精馏回收管道、废水汽提塔出口管线单独加装切断阀控制,保证气柜进出口设计DN700切断阀联锁,如图3:联锁一(气柜气相空间设置三处高度控制点与中控程序设置联锁(三选二点设置,气柜液位低于<20%,气柜进口切断阀联锁关闭,气柜液位>80%,气柜进口切断阀联锁关闭,系统紧急停车联锁触发,气柜液位在20%~80%之间,系统正常运行),可保证气柜液位异常时迅速自动保护;
⑵水封液位与补水阀联锁,如图3:联锁二(水封液位≤70%,补水调节阀打开,水封液位≥100%,补水调节阀关闭)。可保证在水封液位低时,补水阀能自动补水,避免水封液位过低出现氯乙烯泄漏。
⑶气柜进出口总管上设置三个压力监测点,与中控室系统紧急停车联锁如图3:联锁三(压力三选二,气柜压力≥6kpa或者气柜压力≤0.5kpa,前系统触发联锁紧急停车),保证气柜及氯乙烯压缩机进口稳定,避免氯乙烯压缩机进口出现负压运行的情况。
⑷水封蒸汽总管上设置调节阀,在水封内设置10根DN25蒸汽管道,水封设置温度计与蒸汽总管调节阀联锁, 如图3:联锁四(水封温度≤5℃,调节阀打开蒸汽加热,水封温度≥8℃,调节阀打开蒸汽加热),在冬季可保证水封内温度在5℃~8℃,避免水封结冻,出现气柜卡顿现象。
⑸水封伴热蒸汽管线上加装氮气管线,如图3中所示,氮气管线汇入水封蒸汽总管上,根据氯乙烯的理化性质,爆炸极限与空气4%~22%(体积比),与氧气3.6%~72%(体积比),当加入氮气>48%时,氯乙烯与空气不会爆炸。在水封蒸汽管线上加装氮气管道,加装远程调节阀控制,当气柜出现倾斜、泄漏情况时,从水封蒸汽管线上充入氮气,在水封内四周环形均匀设置10根DN25蒸汽管道,会将氮气送入水封,与泄漏氯乙烯混合,降低泄漏氯乙烯爆炸极限,避免失控状况下及应急救援时氯乙烯发生爆炸。
4.3其他安全附件投用后气柜安全性能的提升
⑴气柜四周增加8台可燃气体报警仪(位置如图3),与中控室声光报警系统进行信号传输,保证在气柜出现故障情况下如卡顿,倾斜事故状态下,出现氯乙烯泄漏,可燃气体检测仪能及时有效的将信息传送至中控室声光报警装置,并且随可燃气体检测浓度的升高,警报频率迅速增强,能保证应急抢险的及时性,避免事故扩大化。
⑵水封加装高清摄像头,方便人员及时全方位无死角监控水槽液位,在液位计、补水阀出现异常的情况下,或者在补水调节阀液位联锁失灵的情况下,可人为及时观察水封液位,防止氯乙烯由于水封过低而导致的泄漏。
⑶通过氯乙烯气柜安全性能的研究与提升,可保证氯乙烯气柜的日常运行,异常情况报警及事故应急处置可实现准确、迅速、有效。从风险源头到应急处置都有了可直观的参考及准确的判断依据,通过运行证明,氯乙稀气柜通过技术改造后运行效果良好,此技术改造可在同行业及使用可燃气体气柜行业内推广应用。
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