其实早应写的,导致当时的画面数据没有拍照,只凭记忆写
概况:公司已有0#~7#风机,由于扩建需要新装8#、9#风机,目前处于8#9#调试阶段。
此次相关的风机是6#、7#、8#、9#机,6#7#的变频器是富士FRN5000G11S系列,8#9#是ABB ACS580系列,变频器功率都是355KW,电机都是315KW,DCS是浙大 中控的XP342X
6#7#风机进口压力有3个采集表,1#表离风机进口近,2#3#都远,1#表波动大,2#3#基本不变化;出口压力只有1个表
16号上午10:30左右,运行班打电话说6#7#机变频器电流异常的低,正常时110~130A,现在只有30多A
到达后,看到仪表正常调试DCS;查看电网电压正常,变频器无报警,输出频率正常并未下降,判定为负载 突然减轻,风机不做功。运行人员检查风机无异常。
上午出现两次异常波动,没多久自己恢复正常
17号,领导通知8#9#机空载试机(仅电机转,不带风机)
先试8#机,送电,DCS发运行指令,然后。。。
6#7#风机电流重现16号的情况,出口压力开始不断上升(从13kpa上升到21kpa),进口压力忽升忽降(最高到7.2kpa,最低变成负值,波动较快),操作工立即进行降频操作,试图稳定出口压力
然后操作工电话联系气源单位询问是否有异常,回复一切正常;用气单位也打电话过来询问压力波动异常原因,操作工回复不清楚
8#机开始升频运行,这下数据波动剧烈,6#7#风机出口压力为0,进口压力是负值。操作工立即执行停机操作。用气单位打电话说生产已停机,为何未通知就停止供气。气源单位仍说一切正常。操作工要求我们停止调试,保设备安全停机。
8#机停电后DCS数据很快恢复了正常
到11:30,气源压力一直稳定,重新开6#机运行,然后至中午下班,无异常
我、仪表、操作工讨论此事,结论:极可能是干扰。
8#机仅是电机运行,风机并不运行,况且管道上有盲板,怎么可能影响到6#7#的压力。
DCS系统没有自动调节功能,只有保护电机的功能是自动的(定子超温、过电流、冷却水中断、轴震动超标会导致跳闸),不会调节阀门开度。
认为DCS显示的数据是假的,操作工根据错误的数据去调节变频器频率,导致出口压力波动异常,最终导致用气单位停机。
18号,领导组织排查原因。我们将想法说了,决定试9#机。
9#机不送电,在DCS上进行启动、停机操作,无异常
送9#机主电源,在变频器面板上进行模拟量强制输出(反馈为频率,4~20mA信号),DCS收到数据正确
在DCS上调节频率,变频器收到数据正确(也是4~20mA信号)
送9#机控制电源,17号的异常立即重现。由于事先预想到会有此问题,操作工并未去调节6#7#机频率。等了几分钟,用气单位并未打电话过来,更证实DCS受到了干扰。
然后开始启动9#机运行,升频降频操作都没问题,停机
再试8#机,启动后DCS仍受到干扰,停机
同时启动8#9#,它俩竟然相互干扰,电流反馈值时不时超过报警限(设定550A)
结果:受到干扰的数据有6#7#机电流反馈,6#7#进口压力、出口压力,8#9#电流反馈
19号
开始改造变频器 柜内线路
1:在DCS的启动、停止线上增加24V中继,让DCS控制中继,这样220V就不再经过DCS的继电器
2:在模拟量线路上增加隔离栅(24V供电),变频器给DCS的频率反馈,DCS给变频器的频率给定,电流变送器给DCS的电流反馈
3:由于电流变送器 输出线上有感应电(输出线取下后,电笔试变送器输出端子灯亮,手触无感觉),把变频器柜内的电流变送器更换为24V供电的产品;
4:在柜内左侧加装端子排,去DCS的线路及增加的模块全部安装在此,都是24V供电的产品
21号,重新试机
一切正常,干扰消失
现在,究竟是哪个原因导致的干扰,已经无法验证,运行人员拒绝我们验证(●—●)
配电柜 都是一个厂家做的,柜内布线、原理图 极为相似,为何前边都没出现问题,这次出现了呢
是变频器的问题么,询问配电柜制造厂,他们表示同时给别的单位也做了2台同样的柜,并未收到任何异常报告;何况试9#机时送上控电就出现干扰
DCS也是在原系统上增加模块升级,是厂家来人升级的
弱电电缆 和强电电缆混放导致的么,前边8台风机也都是混放的,用了几年也没问题,更何况8#9#的弱电电缆仅与强电 并行走了8米的样子
由于可能还要扩容,直接要求配电柜厂把此次的修改方案保存好,将来直接按此制造
隔离模块什么的图就不上了,免广告嫌疑